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低氮燃烧技术在旺隆电厂的应用
低氮燃烧技术在旺隆电厂420 t /h燃煤锅炉上的应用
1.1机组概况
广州市旺隆热电有限公司一期工程装机容量为2 x t o}w,锅炉为东方锅炉的高温高压自然循环煤粉炉,钢构架悬吊结构、单炉膛露天布置、平衡通风、四角切圆燃烧方式、固态排渣。
1.2燃烧系统
燃烧系统采用正四角布置切向燃烧,切圆直径616 mm,切圆方向从炉顶往下为逆时针。锅炉一次风采用水平浓淡燃烧器,分四角布置,每角布置三层(第二、四、六层)一次风喷口,第一、三、五、七层为二次风喷口,其中在第一层、第五层二次风喷口中布置有点火油枪及稳燃油枪,在下一次风口布置小油点火系统3低氮燃烧系统改造状况
广州市旺隆热电有限公司2x420 tm锅炉本次低氮燃烧系统改造由守望者环保科技有限公司负责设计、供货和施工。本次改造主要分三个部分:低氮燃烧器的改造、燃尽风系统的改造、制粉系统的改造。通过改造,将燃烧器改造为低氮燃烧器(小油点火系统未作改动),同时将主燃烧器区域的风量减少约200,这200的风量通过燃尽风系统进入炉膛,参与燃烧。此外,还进行了制粉系统粗粉分离器的改造,将原径向式粗粉分离器改为轴向式粗粉分离器,在保证制粉出力的情况下,得到更好的煤粉细度和均匀性。
本次改造采用阿米那公司专利的低NO、燃烧器,由于原燃烧系统下一次风口已改造为小油点火系统,因此本次改造下一次风口未进行改动。中、上一次风喷口改造为钝体燃烧器,在燃烧器出口处形成卷吸,加强了煤粉气流与高温气流的混
合,强化了煤粉初始阶段在低氧状态下的燃烧。
二次风喷口改造后分为几个窗口,其中一层有导向叶片,使部分二次分形成贴壁风,形成“风包粉”的燃烧效果。这样既降低了低氧燃烧状态下水冷壁结焦的风险,保证水冷壁表面清洁度,又在一定程度了强化了水冷壁的辐射换热效果[3〕。
燃尽风系统的改造
在锅炉主燃烧器区域上方7米处四面水冷壁上开孔,用于安装新增设的SO FA燃尽风喷嘴,每面水冷壁2只喷嘴,共8只喷嘴,材料采用530不锈钢材。燃尽风系统具体布置见图2所示。通过改造,主燃烧器区域风量减少20';;/0,进行低氧燃烧,形成富燃料区域、还原性氛围,将燃烧生成的NO、还原为氮气和水,减少氮氧化物的生成。
主燃烧器区域减少的20';;/0风量通过燃尽风系统吹入炉膛,形成富氧燃烧区域,将主燃烧器区域未燃烧完全的煤粉燃烬,减少飞灰含碳量。33制粉系统的改造
为了保证低氮燃烧系统下锅炉的燃烧效率,降低飞灰可燃物,本次改造还对制粉系统的粗粉分离器进行了改造,将原径向式粗粉分离器改造为轴向式粗粉分离器,以提高煤粉细度和均匀性,保证燃烧效率。
四、改造效果
改造前,旺隆电厂进行了氮氧化物排放量的测试,锅炉满负荷工况,炉膛出口NO、浓度约500 m g fn;(干态,fFlo氧量)。
改造后,通过对低氮燃烧系统进行调试,燃尽风门的开度对飞灰可燃物随着燃尽风门的开度的增大而增大,炉膛出口NOx浓度随着燃尽风门的开度的增大而减少,两者存在一个平衡点。
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